簡介:ABB機器人報水壓過低 原因分析: ①ABB機器人循環水未開,循環水過低或機器人焊接時循環水不穩定 ②工業機器人循環水回路漏水或電極帽脫落 ③進水或出水檢測水壓檢測調節過高 ④水壓檢測回路有斷路現象,無法將g_flow1_ok 或g_flow2_ok 信號傳至SpotET200Eco……
原因分析:
①ABB機器人循環水未開,循環水過低或機器人焊接時循環水不穩定
、圻M水或出水檢測水壓檢測調節過高
、芩畨簷z測回路有斷路現象,無法將g_flow1_ok 或g_flow2_ok 信號傳至SpotET200Eco模塊
解決方法:
①定期清理機器人循環水回路,防止由于污垢的積累造成循環水不暢
、跈z查水壓閥是否打開,是否有循環水通過若有檢查是否水壓檢測調節過高
、廴羲畨簷z測開關有信號而示教器無信號則檢查是否信號回路有斷開現象

二、ABB機器人報總線故障
原因分析:
①機器人本體管線包線纜接虛,造成通訊異常
、贏BB機器人換槍盤信號模塊有灰塵,造成機器人與抓手通訊異常
解決方法:

三、車身總拼工位9#、13#機器人抓手鎖緊桿脫落
原因分析:抓手到位鎖緊銷由于長期動作導致磨損,導致鎖緊銷脫落
原因分析:機器人驅動板損壞
解決過程:更換機器人驅動板

五、ABB機器人示教器手動時無法上電,與控制柜連接不上
原因分析:示教器與機器人控制柜通訊存在斷路現象
解決方法:
①排查機器人控制柜內開關線路是否存在斷路現象
、诟鼡Q示教器
六ABB機器人電極帽粘槍脫落
原因分析:
①電極頭循環水不暢,造成熱量不能散發,若電極頭過熱則會造成電
極桿老化,久之會造成極座內徑過小
、陔姌O座內徑過小,造成電極頭(帽)安裝不牢固
解決方法:
①生產過程中重新安裝電極帽且利用裹銅紙的方法使其安裝牢固
、谌綦姌O座過小則更換電極桿

文章來源,
工業機器人維修官網:www.qhdjznet.com