添加微信幫助解決機器人故障
案例背景
在2023年,某工廠發生了一起ABB機器人撞機事件。該工廠使用ABB機器人進行汽車零部件的生產,機器人在執行任務時突然與一臺固定設備發生碰撞,導致機器人手臂受損,生產中斷。
事件經過
時間:2023年11月15日上午10:30
地點:汽車零部件生產車間
事件描述:
ABB機器人機器人正在執行焊接任務,突然偏離預定路徑,與一臺固定的焊接夾具發生碰撞。
碰撞導致機器人手臂彎曲變形,焊接頭損壞,夾具也受到一定程度的損壞。
生產線上的工人立即停止了生產線,但機器人的控制系統未能及時檢測到碰撞并停止運行。
原因分析
程序錯誤:
經過調查,發現是機器人的程序中存在邏輯錯誤,導致機器人在執行任務時計算錯誤,偏離了預定路徑。
程序中的一個關鍵參數被錯誤地設置,導致機器人的運動軌跡出現偏差。
傳感器故障:
機器人的碰撞檢測傳感器未能及時檢測到碰撞,導致機器人未能立即停止運行。
傳感器的靈敏度設置不當,可能是由于之前的維護不當或誤操作導致的。
操作失誤:
調查發現,在事故發生前,有一名新員工在操作ABB機器人時誤操作了示教器,可能導致了程序的錯誤設置導致了ABB機器人故障。
新員工沒有接受足夠的培訓,對機器人的操作流程不夠熟悉。
處理措施
緊急停止:
生產線工人立即按下了緊急停止按鈕,切斷了機器人的電源,防止了進一步的損壞。
現場清理:
工作人員清理了現場,移除了受損的機器人手臂和焊接夾具,確保了工作環境的安全。
維修與更換:
受損的機器人部件被送往專業維修中心進行修復,同時更換了損壞的焊接夾具。
程序修正:
工程師對機器人的程序進行了重新編寫和調試,修正了導致碰撞的邏輯錯誤。
員工培訓:
工廠加強了對員工的培訓,特別是對新員工的操作培訓,確保每個員工都能正確操作機器人。
預防措施
程序審查:
定期對機器人的程序進行審查和更新,確保程序的準確性和安全性。
傳感器校準:
定期檢查和校準機器人的碰撞檢測傳感器,確保其正常工作。
員工培訓:
加強對員工的操作培訓,特別是新員工的培訓,確保每個員工都能正確操作ABB機器人。
安全監控:
安裝額外的安全監控設備,如攝像頭和傳感器,實時監控機器人的運行狀態,及時發現并處理異常情況。
總結
這起ABB機器人撞機事件是由于程序錯誤、傳感器故障和操作失誤共同導致的。為了防止類似事件的再次發生,工廠采取了一系列的處理和預防措施,包括緊急停止、現場清理、維修與更換、程序修正和員工培訓等。此外,工廠還加強了對程序審查、傳感器校準、員工培訓和安全監控的重視,確保了機器人的安全運行。